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冷干机厂 上海冷冻干燥机 冷干机温度传感器 吴

品牌名称
伽利略Galileo
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供应总量
111
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厂家区域
上海
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所在地区:上海

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上海苍茂实业有限公司

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产品详情
操作压力:
常压
类别:
箱式
操作压力 常压
类别 箱式
适用物料 颗粒状
温度范围 高温式
操作方式 连续式
干燥介质 空气
品牌 伽利略Galileo
型号 lgj
加工定制

 



伽利略Galileo-畅销品牌-欧洲品质
1、质量可靠,使用寿命长 2、运行稳定,少去操心 3、服务周到,维护及时

 
 

 

 

冷冻式干燥机 一、冷冻式干燥机的工作原理

冷冻式干燥机是根据冷冻除湿原理,利用全封闭压缩式制冷系统,对经空压机排出的压缩气体冷却降温,使其中所含的大量饱和水蒸气、油雾凝结液滴,经过经汽水分离后由自动排水器排出,在较高温度的饱和压缩气体进入冷干机的预冷器,在预冷器中与来自蒸发器的干冷气体进行热交换,降低温度后进入制冷系统的蒸发器,与冷媒汽进行第二次热交换,使本身温度降到接近于冷媒的蒸发温度,在两次降温过程中,压缩气体中的水蒸汽得以凝结成液态水滴并随气流进入气水分离器,分离下来的液态水经自动排水器排出机外,温度较低的干燥压缩气体进入预冷器,与刚进入的湿饱和气体进行热交换,使本身温度得到提高,从而在冷干机排气口得到含水量较低(即露点较低)、相对湿度也很低的干燥压缩气体。冷冻式干燥机由于工作可靠、管理方便、运行费用低廉而成为各行业空压站房净化设备的首选机型。

二、产品特点

1) 人性化设计:科学合理结构设计,外型新颖,美观大方,操作、维护、保养方便,安装简便(无基础)。

2) 机器制冷系统及空气系统经专家结合全国各地不同工况的差异性进行综合准确计算,设计参数留20%以上的裕量。

3) 制冷压缩机:采用国际知名品牌,如:松下、谷轮、泰康、美优乐公司等高性能制冷压缩机,低震动、低噪音、性能可靠、节能高效,确保整机的使用寿命长。压缩机防护等级为IP54级。

4) 特殊热交换设计,可降低入口温度,并提高出口空气温度,可避免管路产生水滴,影响生产环境。

5) 多种形式(单、集、联控、PLC、变频等)的控制线路。适合不同用户的选用。

6) 完善的智能保护装置:特设冷媒高低压保护、相序缺相保护、过低温保护以及自动融霜、故障自动停机、自动报警、电机过热保护等保护功能。

7) 自动排水器按需设置,除水效率高。浮球式、电子定时可根据机器工况选择设置。

8) 本机组采用独特的旋风式分离器。可将冷凝水从空气中彻底分离出来,并在各种气流条件下防止液态水份随压缩空气带出,保持高效的运行,达到最佳之干燥除水目的。

9) 承压部件均按国家GB150-1998《钢制压力容器》和GB151-1999《管壳式换热器》进行制造、试验和验收,并接受《压力容器安全技术监督规程》的监督。设备结构设计合理,便于维护保养;表面热喷塑,外形美观,不生锈;无基础安装,运行平稳无振动,维修率低,无消耗品,运行费用少,连续运行无须专人守候。

三、工况条件与技术指标

进气温度:常温型≤45℃,高温型≤80℃ 冷却方式:风冷(水冷)

压力露点:1.7℃~10℃(0.7 MPa)

制冷剂:R-22或根据客户要求可采用R134a,R404 a,R507等无氟环保制冷剂。

进气压力:0.2~1.0MPa(6.4 MPa以下接受订货)

压力损失:≤0.02 MPa   冷却水进水温度:≤32℃(水冷)

冷却水进水压力:0.15~0.4 MPa(水冷)

 

四、型号规格与性能参数
□常温风冷型冷干机     □高温风冷型冷干机


 □常温水冷型冷干机 □高温水冷型冷干机
 

注:
1)中、高压型、防爆型、不锈钢型、无氟型、变频控制型、电脑集中控制等特殊要求均可定制。
2)低压型、特殊气体(如沼气、氢气、氮气、二氧化碳等)、300m3Min以上接受订货。
3)技术参数若有改动,以实际产品为准,怒不另行通知。

 

 

 


 
纸箱、泡沫或木箱包装,江浙沪可以直接拍下快递,其他地区因快递费用比较高,不急的用户建议使用物流(需自提),拍之前与卖家沟通好,以便修改价格谢谢!!收到空压机时候,检查包装箱是否破损再签单。
 
上海苍茂实业为一般纳税人,能开17%增值税专用发票及增值税,如需开票请联系客服。
 
售后服务承诺
1.产品提供免费维修一年,免费维保期间内如发生非人为原因引起的损坏(不可抗力原因除外),上海苍茂实业将及时免费更换和修理。
2.产品实行终身包修,免费保修期满后买方如委托上海苍茂实业进行维护保养,上海苍茂实业将对设备进行维护更换件(出厂价),并详细列出维保内容。
3.上海苍茂实业本着以客户利益为第一,想客户所想、急客户所急,尽己所能满足客户的要求,做好售后服务。
产品品质承诺
1.上海苍茂实业对产品的质量及交货期负责,产品交货之日起质保期为一年(易损件三个月),终身维护。对于产品质量引起的后果,上海苍茂实业承担相应的责任。如因操作不当引起的后果,上海苍茂实业将以最低成本价对设备进行维护。
2.对所有分供方都进行考察、评审,所有产品的采购都只在合格分供方进行。对分供方所提供的原材料、外购件、外协件都需经过严格复查,检验合格后方准入库;
3.产品制造严格执行“双三检”制度,不合格零件不转序、不装配、不出厂;

 FragmentWelcome to consult... 2.2.5、横销变形。横销受力后产生轻度弯曲变形,检修时未予更换,强行安装时由于不同心横销对销孔边缘产生较大的挤压力,销孔边缘受力状态进一步恶化,开裂的可能性急剧增大。
2.2.6、冲击应力。机组在大小修后期经常做DEH混防试验、大联锁试验、开机时做超速试验以及运行中紧急停机,高调门都会在0.3~0.5秒内迅速关闭,设计上由于高调门门杆与阀碟之间不存在(如高压主汽门阀芯内部安装的)缓冲弹簧结构,使得门杆受到多次强烈撞击,门杆头的冲击应力尤为严重,进一步加剧了横销孔的裂损。
3、对策:更换新门杆。鉴于旧导向套的横销孔如果再次打孔有可能内径被钻头扩大或钻头跑偏使横销孔作废,导致横销的装配尺寸不符合要求,决定重新加工横销孔,位置在原孔下方20mm处,新门杆与导向套冷态安装后钻孔加工一次完成。
4、事件的发展
4.1、2003年4月8日,运行人员发现#1机#4高调门就地阀门有开度(主控监视屏幕显示LVDT阀门开度反馈有指示),关闭指令发出后阀门却无响应,怀疑执行机构的伺服阀发生故障,要求检修人员处理。机检人员关闭进油截止门,发现油动机并不随之关闭,再打开快速卸载阀卸油,油动机仍然不关闭,当检查汽侧执行机构时意外发现#4高调门门盖上有一根销子,确认门杆与导向套的横销脱出,门杆发生自旋转后脱离导向套向下运动关闭进汽。
4.2、原因分析
4.2.1、横销安装后必须在横销孔两端用样冲封铆,由于门杆套的材质硬度高,封铆困难,封铆点变形量小,未能起到很好的封堵作用。
4.2.2、横销长度与销孔的长度相差无几,封铆余地小,造成封铆困难。假如横销长于销孔,则无法封铆。
4.2.3、导向套销孔周围因多次封铆拆卸,边缘母材缺损较多,封铆困难。
4.2.4、关键原因是在原装配设计中,导向套销孔被其两侧杠杆臂夹持,即从外侧观察销子,由于杠杆臂的遮盖,只能看到横销截面的一半,其设计思路可以理解为当销子因各种原因产生松动并企图向一侧移动时,在移动很小的位移后就会碰顶到杠杆臂而停止。大修中重新加工的销横孔由于整体下移20mm,横销恰恰脱离了杠杆臂的保护,运行中横销能够顺利脱出并导致阀杆下移关闭汽门。
5、处理步骤
5.1、机组保持运行状态、单阀运行方式,负荷限制在220MW以下,关闭#4高调门油动机进油截止门,切断油路。
5.2、拆除油动机与杠杆臂的联结销子,先用千斤顶支起杠杆臂,并在蓄压弹簧下部间隙内塞入合适的垫块(方钢)。
5.3、拆下拉弹簧,再撤去千斤顶,拆卸杠杆臂与导向套以及后支座的联结销子,拆下杠杆臂,使导向套完全裸露。
5.4、由于阀蝶在关闭状态,阀前后存在巨大的蒸汽压力差,阀蝶被紧紧压在底口上,门杆也不会轻易运动,这时顺时针旋转导向套直至销子孔对位,回装销子并电焊封点牢固,恢复其余的联结。
5.5、严密监视负荷变化,打开油动机进油截止门, #4高调门投入运行,撤去蓄压弹簧下部的垫块。
6、反思
6.1、检修人员对设备的结构及原理必须要有全面的理解和掌握,要求具体到每一个细节问题。任何对设备(尤其是进口或引进国外技术生产的产品)的更改或者变动都必须经过专业技术人员的论证后才能进行,任何未经过技术论证的行为都会付出不应有的代价。
6.2、完善的高调门检修工艺是保证其长期安全运行的前提条件,其中人员素质占有主导地位。进一步加强检修人员的技术培训工作,提高整体的技能水平,应是目前的重要关注点,只有这样才能确保设备的检修质量。
作者简介:
刘叶丽(1971-),男,河北石家庄人,大学学历,学士学位,现任主任助理。
袁东(1970-),男,河北石家庄人,大专学历,助理工程师,现任车间专工。





高压调节门门杆松脱的原因分析与对策
【摘 要】本文详细分析了哈尔滨引进型国产300MW汽轮机组高压调节门在运行中门杆脱出,导致阀门关闭的原因并提出对策,重点指出检修工艺的完善对机组安全运行的重要性。
1、情况介绍:河北西柏坡发电有限责任公司装机容量为4×300MW、哈汽N300-16.7/537(538)/537(538)、亚临界、单轴、凝汽式汽轮机,高压缸进汽由两个高压主汽门和六个高压调节门(简称高调门)控制,高调门运行方式根据负荷大小采用单阀或顺序阀。其中#1机组1993年12月投产,历经3次大修、6次小修,末次大修时间为2002年10月。
2、事件起因
2.1、2002年10月#1机组大修,#4高调门解体发现门杆头部(此处无螺纹,但加工有止动横销孔,ф12mm,L=120mm)发生横向断裂。因止动横销(简称横销)未脱出,所以#4高调门大修前运行稳定,未见异常。
2.2、门杆头断裂的原因分析
2.2.1、受力。长期运行中蒸汽对门杆产生轴向周期性激振力,门杆头部以及连接螺纹部分容易产生疲劳损坏。
2.2.2、加工工艺。门杆头横销孔采用钻孔后再铰孔加工而成,孔边缘呈现刀锋状,形成典型的应力集中点,裂纹一旦形成后就会迅速发展为断裂。
2.2.3、材质。门杆材质2Cr12NiMoWV,工作于高温下,为增加其抗高温氧化能力,表面进行了特殊的渗氮处理,形成一层厚约0.5mm的氮铁化合物,其硬度、耐磨性、抗氧化性大大增加,相应的脆性增大,韧性降低。
2.2.4、装配工艺不当。
哈汽厂高调门装配图工艺要求:冷态安装,门杆旋入导向套内,需要对门杆施加152N*M的扭力,然后装入横销。即要求冷态安装后门杆与导向套完全紧力接触,禁止留有间隙。热态运行时,由于门杆被包在导向套内部,温度高于导向套,其轴向线性膨胀量大于导向套,上述紧力配合依然能得到保证。因此门杆热态运行时,门杆受到蒸汽的轴向激振力,此力会直接传递至导向套,从而使门杆的连接螺纹不受激振力的作用,因为连接螺纹部位是更易发生损坏的应力集中点,这样就防止了螺纹的疲劳损坏。实际情况并非如此,6个高调门不同程度存在不符合技术要求的现象,即冷态时回装门杆,施加152N*M扭力矩后,门杆横销孔与导向套横销孔发生了错位现象,横销无法顺利装入。为了能顺利安装横销,必须要将门杆轻微旋退,如果按照横销孔错位2mm、门杆连接螺纹为M50*2计算,门杆需要退出约0.025mm,即门杆头与导向套存在0.025mm的间隙,这又不符合技术要求的紧力配合。如果检修人员忽视了装配技术要求,图省力而草率地安装,就会留下安全隐患。
横销孔错位的两个主要原因: a 零部件出厂时加工尺寸未达到技术精度要求; b 门杆长期运行于高温、受力状态下,连接螺纹受拉应力、压应力、振动疲劳破坏和高温氧化等影响,表面产生变形、缺损,装配间隙随之发生变化。
2.2.5、横销变形。横销受力后产生轻度弯曲变形,检修时未予更换,强行安装时由于不同心横销对销孔边缘产生较大的挤压力,销孔边缘受力状态进一步恶化,开裂的可能性急剧增大。
2.2.6、冲击应力。机组在大小修后期经常做DEH混防试验、大联锁试验、开机时做超速试验以及运行中紧急停机,高调门都会在0.3~0.5秒内迅速关闭,设计上由于高调门门杆与阀碟之间不存在(如高压主汽门阀芯内部安装的)缓冲弹簧结构,使得门杆受到多次强烈撞击,门杆头的冲击应力尤为严重,进一步加剧了横销孔的裂损。
3、对策:更换新门杆。鉴于旧导向套的横销孔如果再次打孔有可能内径被钻头扩大或钻头跑偏使横销孔作废,导致横销的装配尺寸不符合要求,决定重新加工横销孔,位置在原孔下方20mm处,新门杆与导向套冷态安装后钻孔加工一次完成。
4、事件的发展
4.1、2003年4月8日,运行人员发现#1机#4高调门就地阀门有开度(主控监视屏幕显示LVDT阀门开度反馈有指示),关闭指令发出后阀门却无响应,怀疑执行机构的伺服阀发生故障,要求检修人员处理。机检人员关闭进油截止门,发现油动机并不随之关闭,再打开快速卸载阀卸油,油动机仍然不关闭,当检查汽侧执行机构时意外发现#4高调门门盖上有一根销子,确认门杆与导向套的横销脱出,门杆发生自旋转后脱离导向套向下运动关闭进汽。
4.2、原因分析
4.2.1、横销安装后必须在横销孔两端用样冲封铆,由于门杆套的材质硬度高,封铆困难,封铆点变形量小,未能起到很好的封堵作用。
4.2.2、横销长度与销孔的长度相差无几,封铆余地小,造成封铆困难。假如横销长于销孔,则无法封铆。
4.2.3、导向套销孔周围因多次封铆拆卸,边缘母材缺损较多,封铆困难。
4.2.4、关键原因是在原装配设计中,导向套销孔被其两侧杠杆臂夹持,即从外侧观察销子,由于杠杆臂的遮盖,只能看到横销截面的一半,其设计思路可以理解为当销子因各种原因产生松动并企图向一侧移动时,在移动很小的位移后就会碰顶到杠杆臂而停止。大修中重新加工的销横孔由于整体下移20mm,横销恰恰脱离了杠杆臂的保护,运行中横销能够顺利脱出并导致阀杆下移关闭汽门。
5、处理步骤
5.1、机组保持运行状态、单阀运行方式,负荷限制在220MW以下,关闭#4高调门油动机进油截止门,切断油路。
5.2、拆除油动机与杠杆臂的联结销子,先用千斤顶支起杠杆臂,并在蓄压弹簧下部间隙内塞入合适的垫块(方钢)。
5.3、拆下拉弹簧,再撤去千斤顶,拆卸杠杆臂与导向套以及后支座的联结销子,拆下杠杆臂,使导向套完全裸露。
5.4、由于阀蝶在关闭状态,阀前后存在巨大的蒸汽压力差,阀蝶被紧紧压在底口上,门杆也不会轻易运动,这时顺时针旋转导向套直至销子孔对位,回装销子并电焊封点牢固,恢复其余的联结。
5.5、严密监视负荷变化,打开油动机进油截止门, #4高调门投入运行,撤去蓄压弹簧下部的垫块。
6、反思
6.1、检修人员对设备的结构及原理必须要有全面的理解和掌握,要求具体到每一个细节问题。任何对设备(尤其是进口或引进国外技术生产的产品)的更改或者变动都必须经过专业技术人员的论证后才能进行,任何未经过技术
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